湖南省資江礦業(yè)有限公司“6.8”特大煤與瓦斯突出事故案例分析摘要
本文對湖南省資江礦業(yè)有限公司(原婁底市屬資江煤礦)在改制期間發(fā)生的一起特大煤與瓦斯突出事故進行了案例分析,提出了事故應吸取的教訓和防范措施。關鍵詞 特大突出 事故分析
1.前言
湖南省資江礦業(yè)有限公司(以下簡稱資江礦業(yè)公司)于2005年6月8日發(fā)生了一起煤與瓦斯突出事故,造成22人死亡,直接經濟損失1100.3萬元。事故發(fā)生后,引起了社會各界的高度重視和媒體上廣泛關注,國家安全生產監(jiān)督管理總局局長李毅中作了重要批示。這起事故發(fā)生的原因雖然不復雜,但事故背后所反映出來的問題卻很不一般,值得認真分析和深刻吸取教訓。
2.事故概況
㈠發(fā)生事故的時間:2005年6月8日10時56分。
㈢發(fā)生事故的地點:-200m水平303采區(qū)四石門(以下簡稱四石門)掘進工作面。
㈢事故類別:煤與瓦斯突出事故。突出煤量900t,涌出瓦斯量約80000m3。。
㈣事故性質:責任事故。
㈤事故傷亡情況:死亡22人。
㈥經濟損失:估計直接經濟損失1100.3萬元。
3.礦并概況
資江礦業(yè)有限公司原為婁底市屬資江煤礦(地方國有煤礦),地處冷水江市境內。2005年元月26日由婁底市人民政府整體轉讓給民營企業(yè)湖南輝鵬投資有限公司,更名為湖南省資江礦業(yè)有限公司。礦井“四證”齊全,改制后尚未辦理有關證照變更手續(xù)。
礦井始建于1958年,設計能力15萬t/a。1986年改擴建后,設計能力為30萬t/a,2004年實際生產原煤22萬t。礦井采用斜井多水平開拓方式,擴建設計為三個水平開采,第一水平標高為-30m,已開采完畢;二水平標高為-200m,為現(xiàn)生產水平,共劃分為301、303、305、307四個采區(qū),現(xiàn)有303、305兩個生產采區(qū);第三水平標高-400m,尚未開拓。采用中央邊界式通風方式,有2個進風井、1個回風井。礦井總進風量為2786m3/min??偦仫L量為2814m3/mln。安裝了KJ75安全監(jiān)測系統(tǒng),井下設置5個風速傳感器,安裝了14個低濃度瓦斯傳感器(最大量程為4%)。
工作制度為三班作業(yè),早班作業(yè)時間為8:00~16:00,中班16:00~24:00,晚班為次日的00:00~8:00。
礦井開采下石炭統(tǒng)測水組煤系。井田內構造簡單,大、中型斷層不發(fā)育,但小型斷層較多。區(qū)內含煤七層,為無煙煤,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ煤為可采煤層,V煤局部可采,其余不可采。礦井水文地質條件屬中等類型,煤塵無爆炸危險,煤層無自燃傾向。
2004年瓦斯鑒定結果為:礦井絕對瓦斯涌出量16.85m3/min,礦井相對瓦斯涌出量為39.97m3/t。該礦屬煤與瓦斯突出礦井,根據歷年瓦斯地質資料,Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅶ煤層為突出煤層,Ⅱ煤層為非突出煤層。1975年~2003年,全井共發(fā)生突出283次,特大型煤與瓦斯突出(≥1000t)6次,其中有2次發(fā)生在Ⅲ煤層,有3次發(fā)生在Ⅳ煤層,有1次發(fā)生在V煤層。該礦最大一次突出是2000年8月27日發(fā)生在303采區(qū)-153m水平三石門揭穿Ⅳ煤層時,突出煤巖量達4000余t。
303事故采區(qū)及相鄰受災的305采區(qū)的巷道布置見附圖一。事故發(fā)生在303采區(qū)。事故前,303采區(qū)共有一個回采工作面和三個掘進工作面及三個修理頭進行生產作業(yè),305采區(qū)共有二個回采工作面和四個掘進工作面及一個修理頭進行生產作業(yè)。
發(fā)生事故的四石門掘進工作面為303采區(qū)-200m標高區(qū)段石門,設計從-200m大巷開門,從石磴子灰?guī)r穿層進入煤系地層,預計將先后揭開Ⅵ、V、Ⅳ、Ⅲ、II各煤層。巷道設計工程量203m,2004年2月開工,至事故發(fā)生時共掘114m。石門巷道已過Ⅵ煤,全斷面進入V煤底板的長度為3.5m。見Ⅵ煤時,煤厚O.1m,傾角變陡,有小褶曲。巷道采用切圓拱斷面、砌碹支護,設計巷道凈寬2.8m,凈高2.6m。進入煤系地層后,頂板松軟破碎,距當頭1Om左右開始就出現(xiàn)空頂現(xiàn)象,碹拱上多數采用矸石充填,個別地方打木垛接頂,但沒有充填滿,仍空頂1.0m多高,個別地點空頂達2.5m。四石門掘進工作面局部通風機(11KW)安裝在-200m水平大巷,回風直接進皮帶上山。
四石門掘進施工防突措施實施情況:石門揭煤前,資江公司編制了《303采區(qū)Ⅳ石門揭煤設計》、《303四石門大孔徑探煤安全技術措施》,揭煤設計中采取六項措施:
1、成立專門的揭煤小組;2、建立獨立的通風系統(tǒng);3、大孔徑探煤;4、測定瓦斯壓力;5、大孔徑排放瓦斯;6、瓦斯抽放。但實際施工過程中措施都沒有很好地落實,雖然前后三次實施了長探鉆孔,但都只打了一個鉆孔,且都未能按措施要求打到V煤層,沒有掌握前方突出煤層賦存條件、地質構造、瓦斯情況。特別是掘進工作面揭穿Ⅵ煤層后,發(fā)現(xiàn)Ⅵ煤層交陡時,沒有停止掘進,采取前探鉆孔控制V煤層,盲目進入V煤底板。至事故發(fā)生時巷頂進入V煤底板的法線距離已達3.9m(未考慮空頂高度)。
距預計的V煤層位的法線距離最多也只有6.1m(V~Ⅵ煤層間距為5~1Om),已小于《防治煤與瓦斯突出細則》關于“石門工作面掘進至距煤層1Om(垂距)之前,至少打兩個穿透煤層全厚且進入頂(底)板不小于0.5m的前探鉆孔”的規(guī)定。未能控制V煤層位,也沒有采取任何防突措施,消除V煤層突出危險,以至冒頂誤透V煤層發(fā)生突出(見附圖二)。
根據四石門提供的地質說明書,該石廣了區(qū)域的煤(巖)傾角20°,對煤層特征各煤層間距及巖性的描述見下表
煤層
編號
煤層厚度
煤層間距
層聞巖性描述
Ⅱ煤
0.59-O.64m,較穩(wěn)定,可采煤層
砂質泥巖、細砂巖
8.86m-10.69m
砂質泥巖
Ⅲ煤
1.79~1.87m,較穩(wěn)定,可采煤層
2.87m- 3.93m
粉砂巖及細砂巖
Ⅳ煤
煤線,不穩(wěn)定,本區(qū)可能缺失
V煤
0.68m~1.0m,不穩(wěn)定,局部可采
5.0-10.Om
炭質泥巖和黑灰色鐵質膠結砂巖
Ⅵ煤
O.1m,不穩(wěn)定,局部可采
細砂巖、砂質泥巖
4.事故發(fā)生經過與搶救過程
2005年6月5日晚班(6日00:00~8:00)四石門當頭戴了事故前的最后一個碹帽,帽上充填了O.6m矸石后還空0.6~1.0m高未接頂。6月7日早班,進行了短探和掘進作業(yè),13:00作業(yè)人員在避災硐室內放了炮。炮后,分隊長和安檢員進入當頭聽到響煤炮,檢查當頭CH43.0%,回風流中CH41.8%,后退至運輸大巷將此情況向調度室值班員匯了報。調度員通知當頭停止作業(yè),通知該隊隊長并要他向礦總工程師匯報。礦總工程師接到匯報后,安排生產部長和救護隊長一起下井到現(xiàn)場查看情況。15:30,生產部長在井下向總工程師匯報了情況,說瓦斯已降下來,但放炮后掉了油土(接近V煤的黑色泥巖),并說曾在-30m水平出現(xiàn)過掉油土后大突出的情況。礦總工程師和安全副總商量后決定:“該當頭中、晚班停止掘進,關好風門,由救護隊員戴機觀察?!辈⒃谏a經營工作會上宣布了決定。生產經營工作會議結束時,總經理蘇某留下安全、生產、技術部門負責人及其分管領導,繼續(xù)研究四石門的問題,會上,總工程師簡單匯報了情況并談了自己的意見。蘇某決定,當日中、晚班繼續(xù)出矸,并安排第二天早班,以經營副總為主會同其他三位副總,組織安全生產技術部門人員到現(xiàn)場查看處理。
6月7日中班,當班出矸15車。6月7日晚班接著出矸20車,同時本班安排了兩個救護隊員戴機在此跟班。
6月8日早班(即事故當班)。全礦共252人下井.其中303采區(qū)(事故采區(qū))115人.305采區(qū)100人,大巷運輸線29人,水泵房8人。303采區(qū)四石門掘進工作面(事故當頭)6人名作業(yè)(不合安檢員和定額員)一起下井。9:00左右來到當頭,見當頭有10余車矸石,上班余一個空車未裝矸,便將空車推至當頭裝矸。碹墻距當頭1.5m未支護。且當頭右?guī)统霈F(xiàn)空頂,冒落高度1.5m(帽拱頂起)。出了一車矸石,約10:00左右,當頭局部通風機停電(后查實:供井下-200m水平的地面專用電源線停電檢修,影響-200m水平水泵房和四石門),當頭所有人員撤至石門兩道風門間休息,安檢員到風門外面的局部通風機旁邊等候送電。其間,當頭人員在外面推來了三個空車.放在兩道風門之間,即人員休息地點。10:55左右,定額員準備出去,剛打開外面的正向風門,看到有一股黑煙沖開里面的正向風門出來。大家馬上意識到發(fā)生了突出。便沖出風門跑進運輸大巷,有三名工人當即進入了避災硐室,馬上在避災硐室用電話向調度室匯報,隨后趕緊打開了自救器。其他人員往大巷方向繼續(xù)跑,副班長和安檢員窒息死亡。
調度室接到四石門的事故電話后,立即通知礦救護隊下井搶救。并向總經理蘇某匯報。同時,報告了當地人民政府和有關部門,并請求相鄰礦區(qū)救護隊增援??偣灿?支救護隊參與了此次事故的搶救。
事故發(fā)生時,正在井下檢查的幾位副總經理和安監(jiān)部長等人,接到四石門掘進工作面突出事故報告后,立即組織撤出305采區(qū)的作業(yè)人員,并帶領在305采區(qū)跟班的兩個救護隊員,立即戴上自救器就近參與現(xiàn)場搶救工作。礦救護隊接到報警后,救護隊長帶領8名救護隊員立即下井搶救。由于搶救及時,井下大部分人員配戴了隨身攜帶的自救器.通過自救和互敦,大多數人員脫離了危險,但仍有22人不幸遇難。
5.事故原因
(一)直接原因。
四石門揭煤前沒有按規(guī)定探明突出煤層的賦存情況,沒有采取防突措施,盲目掘進接近突出煤層,放炮后造成工作面迎頭垮頂,導致松軟頂板不斷垮落,因冒頂誤穿突出煤層,最終導致煤與瓦斯突出。在突出后,通風系統(tǒng)被破壞,瓦斯逆流,致使大范圍內工作人員吸入高濃度瓦斯窒息傷亡。
㈢間接原因。
5.1主體責任不落實,法律約束置若罔聞,自我約束不到位。礦井在改制過程中,沒有及時變更有關證照,沒有取得安全生產許可證,國家煤礦安全監(jiān)察局公告確定該礦為不具備安全生產的“五整頓礦井”,但資江礦業(yè)有限公司拒不執(zhí)行“停產整頓”的指令,繼續(xù)違法組織生產,特別是6月7日早班放炮后,當頭瓦斯?jié)舛壬?、響煤炮、頂板掉渣等煤與瓦斯突出預兆明顯時,仍沒有停止作業(yè)。安全技術管理混亂,突出礦井的石門揭煤,從工程設計到施工均有明確的規(guī)定和措施,但資江礦業(yè)公司在四石門揭煤過程中,沒有嚴格按照規(guī)定編制技術措施,更沒有按照要求實施前探和防突措施。礦井沒有設立瓦斯治理機構和專門的防突隊伍,沒有配備專業(yè)防突技術人員,沒有安全管理人員和技術人員到現(xiàn)場督促落實石門揭煤過程中的一系列規(guī)定。安全投入不足,礦井達不到安全生產條件,礦井沒有建立瓦斯抽放系統(tǒng),沒有完善的瓦斯監(jiān)控系統(tǒng),井下無壓風自救系統(tǒng),掘進工作面局部通風機沒有實現(xiàn)“三專兩閉鎖”。
5.2監(jiān)管主體不明確,監(jiān)管職責不到位。原資江煤礦是婁底市國有煤礦,其監(jiān)管職責是以婁底市煤炭局牽頭的市政府有關部門,在資江煤礦改制過程中,婁底市安全生產委員會下發(fā)了一個通知,將資江礦業(yè)公司的安全監(jiān)管工作移交給冷水江人民政府,而冷水江市認為資江煤礦改制工作尚未全部結束,口頭表示不能接收,因而造成監(jiān)管空檔。
5.3日常檢查走過場,依法監(jiān)管不到位。婁底市、冷水江市的煤礦安全監(jiān)管部門,從3月4日起到事故發(fā)生時止,先后次對該礦進行了現(xiàn)場檢查。但資江礦業(yè)有限公司未變更有關證照違法生產、拒不執(zhí)行“停產整頓”的指令、防突措施不落實等一系列:違法行為未能得到有效制止。
6.事故應吸取的教訓和防范措施
本起事故是由于煤礦企業(yè)沒有落實主體安全責任,安全管理、技術管理、現(xiàn)場管理混亂,拒不執(zhí)行上級的安全監(jiān)察、監(jiān)管指令,違章指揮、冒險蠻干,加之安全監(jiān)管主體不明確,監(jiān)管職責不到位,依法監(jiān)管不到位所造成的,教訓十分深刻,應引起深刻反思。建議采取如下防范措施:
煤礦企業(yè)必須認真落實主體安全責任,強化安全管理。一是要配齊安全機構和安全管理人員,完善和制訂各項安全管理制度、安全生產責任制,并嚴格管理,認真落實。二是要加大安全投入,夯實礦井安全基礎,嚴格執(zhí)行瓦斯治理的“十二字”方針。根據計算,礦井現(xiàn)有風量不能滿足安全生產的需要,必須對通風系統(tǒng)進行改造,更換主風機。在防治煤與瓦斯突出方面,要配齊專業(yè)防突技術人員,花大力氣開展瓦斯研究,對歷年來已發(fā)生的突出事故進行認真總結分析,掌握突出發(fā)生的規(guī)律和特點,摸索出一套適合于礦井自身特點的、可行的防止煤與瓦斯突出的安全技術措施,從根本上提高礦井防災、抗災能力。三是要強化現(xiàn)場安全管理,建立嚴格的內部安全管理約束機制。四是要加強安全培訓,提高企業(yè)全員安全意識。五是要制定事故應急救援預案,增強事故防范意識。
(二)地方政府必須明確安全監(jiān)管主體,落實安全監(jiān)管職責。隨著國家經濟體制的改革縱深發(fā)展,企業(yè)改制勢在必行,在國有企業(yè)改制期間,安全監(jiān)管主體一般都會發(fā)生變化。政府在企業(yè)改制的同時,應明確企業(yè)安全監(jiān)管的主體,落實監(jiān)管職責,特別是在企業(yè)改制過程中,安全監(jiān)管更不能出現(xiàn)空檔和斷層,要保證政令暢通,各級政府和部門不能在安全監(jiān)管上互相扯皮、互相推諉,對在安全監(jiān)管上的失職、瀆職行為要嚴肅追究責任。
(三)嚴格執(zhí)法,依法監(jiān)管。有關安全監(jiān)察、監(jiān)管部門應從本次事故中認真吸取教訓,各部門曾先后多次對資江礦業(yè)公司下達執(zhí)法文書,不能有效制止其違法行為,充分暴露了安全監(jiān)察、監(jiān)管失之于松,失之于軟,手段不硬的問題。安全監(jiān)察、監(jiān)管部門必須形成合力,聯(lián)合執(zhí)法,要建立正常安全監(jiān)察、監(jiān)管聯(lián)席會議制度,對存在重大安全隱患、拒不執(zhí)行上級安全監(jiān)察、監(jiān)管指令的企業(yè),要落實監(jiān)管責任人,采取強制措施,依法勒令其進行停產整頓,情節(jié)惡劣的,要依法進行嚴懲,直至依法關閉。
(四)嚴肅事故查處,嚴格追究事故責任人的責任。資江礦業(yè)公司“6.8”礦難之前,已發(fā)生了多起安全事故。對事故責任者要進行嚴肅處理,決不能姑息遷就,否則就起不到警示作用。
(五)理順關系,不斷創(chuàng)新監(jiān)察、監(jiān)管方式。國有企業(yè)改制后,行政管理權限,企業(yè)內部人、財、物的管理關系也發(fā)生了相應的變化,各級地方政府和相關部門要認真研究新形勢下安全監(jiān)察、監(jiān)管方式,不斷改進監(jiān)察、監(jiān)管方式和手段,加強對國有改制企業(yè)的監(jiān)察和監(jiān)管,以適應新形勢下的需要。首先是要理順安全監(jiān)管關系,企業(yè)改制后,政府在安全生產責任的主體發(fā)生了變化,但在安全監(jiān)管上不能卸包袱。其次是要從過去的行政命令式,改為依法行政的方式,以法律的手段來規(guī)范企業(yè)的安全生產行為.
㈥打擊“官煤勾結”,查處事故背后的腐敗行為。
參考文獻
1.《湖南省資江礦業(yè)有限公司“6·8”特大煤與瓦斯突出事故技術鑒定報告》
2、《從資江“6·8”礦難看煤礦改制時期的安全監(jiān)管工作》(<湖南安全與防災
>2005第8期作者:嚴寅初
附圖一) 湖南省資江礦業(yè)有限公司“6.8”煤與瓦斯突出事故現(xiàn)場示意圖
