峰峰集團馬選廠創(chuàng)新管理提質(zhì)量增效益
峰峰集團馬選廠創(chuàng)新管理提質(zhì)量增效益
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠持續(xù)改進和發(fā)展創(chuàng)新管理,將選煤生產(chǎn)與優(yōu)化工藝技術(shù)相結(jié)合,通過創(chuàng)新打造經(jīng)濟效益新的增長點。
該廠為解決入洗難選煤時,中煤損失不穩(wěn)定、浮選精煤灰分高的問題,運用中煤磁選尾礦TBS干擾床分選工藝,解決重介為浮選“背灰”的被動局面;通過增大浮選能力,增加跌落式礦漿預處理器,擴大精煤脫水能力,實現(xiàn)大流量、低濃度入浮,精煤回收率累計提高2%以上。針對原煤中出現(xiàn)雜物的現(xiàn)象,立即啟動相關預案,按照定人、定崗、定班次、定任務,開展“揀雜提質(zhì)” 工作,嚴格落實“揀雜提質(zhì)”包機制度和交接班制度,保證每臺設備最少一名職工值守,并在每臺脫介篩前安置雜物收集桶,嚴格落實交接班,實現(xiàn)生產(chǎn)時段全覆蓋,確保精煤質(zhì)量。
該廠尾煤產(chǎn)品通過尾煤干燥系統(tǒng)處理后,水分由原來的26%降至15%以下,煤泥發(fā)熱量從1400-1600卡每千克提高至1900-2200卡每千克,提升產(chǎn)品發(fā)熱量,實現(xiàn)煤炭高效利用,增加選煤副產(chǎn)品附加值,增加生產(chǎn)整體效益,目前共銷售干燥煤球超10萬噸,創(chuàng)效500余萬元。為解決入洗難選煤時,中煤損失不穩(wěn)定、浮選精煤灰分高的問題,運用中煤磁選尾礦TBS干擾床分選工藝,解決重介為浮選“背灰”的被動局面;為提高處理量、降低電耗、提高排矸能力,將原有的旋流器更換為超級旋流器,原煤處理能力進一步提高的同時,每年還可節(jié)約電費40萬元。