紅嶺煤礦瓦斯治理經(jīng)驗(yàn)
紅嶺煤礦瓦斯治理經(jīng)驗(yàn)
永煤集團(tuán)紅嶺煤礦位于安陽市西北38km處,中央邊界式通風(fēng),主、副斜井進(jìn)風(fēng),南風(fēng)井立井回風(fēng),開采煤層為二1煤層厚度3.1—7.4m,煤層自燃傾向?yàn)棰箢?,不易自?煤塵具有爆炸性;2009年礦井瓦斯等級(jí)鑒定為高等級(jí)瓦斯礦井,相對(duì)瓦斯涌出量26.22m³/t,絕對(duì)瓦斯涌出量29.90m³/min。近年來,隨著礦井瓦斯涌出量的不斷增加,瓦斯成為威脅礦井安全生產(chǎn)的突出問題,紅嶺煤礦根據(jù)礦井實(shí)際情況采取了一系列的瓦斯質(zhì)治理措施,取得了較好的效果,先將瓦斯治理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下:
一、多措并抽,實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)
(1) 采煤工作面本煤層平行鉆孔預(yù)抽瓦斯。。在工作面準(zhǔn)備期間,隨著工作面上下順槽掘進(jìn),在工作面上下順槽沿傾向施工平行鉆孔,上下順槽鉆壓差不少于20m,鉆孔抽放半徑為1m,對(duì)工作面前端30m內(nèi)的煤體施工網(wǎng)格鉆孔進(jìn)行強(qiáng)化抽放。
(2) 巷道正前預(yù)抽。當(dāng)掘進(jìn)工作面回風(fēng)流平均瓦斯?jié)舛炔檫^0.4%時(shí),在工作面正前施工扇形孔,對(duì)掘進(jìn)工作面前方(包括巷幫)煤體記性條帶式預(yù)抽,每循環(huán)預(yù)留不少于5m的超前距。
(3) 高位鉆場(chǎng)抽放。為解決采煤工作面上隅角瓦斯管理難題,該礦在工作面上設(shè)計(jì)高位鉆場(chǎng),沿煤層頂板設(shè)計(jì)鉆孔對(duì)裂隙帶進(jìn)行抽放,每個(gè)鉆場(chǎng)布置8各鉆孔,控制帶為工作面上安全口往下4---40m內(nèi),高度距離煤層頂板5---25m,有效解決了回采工作面瓦斯涌出及采空區(qū)上部瓦斯積聚。
(4) 上隅角埋管抽放。根據(jù)該礦放頂煤的采煤方法,為了使上隅角瓦斯得到更好的治理,又在工作面上隅采用“H”型埋管方式直接在上隅角埋設(shè)管路進(jìn)行抽放,基本杜絕了采煤工作面局部瓦斯出現(xiàn)臨界狀態(tài)的現(xiàn)象目前上隅角瓦斯?jié)舛仍?.4%左右。
(5) 采空區(qū)抽放。該礦在15101孤島工作面回采期間,采用了在上下巷分別向上下兩個(gè)已采工作面的采空區(qū)打孔進(jìn)行采空區(qū)抽放,不進(jìn)為地面發(fā)電站提供了充足的能源,還防止了采空區(qū)向15101泄露瓦斯,對(duì)15101工作面上隅角的瓦斯治理起到了很好的作用。
(6) 局部瓦斯充填法治理。由于工作面高位鉆場(chǎng)內(nèi)空間較大,容易積聚瓦斯,給回采工作面帶來很大難度,該礦先后采用“羅克休”“卡弗尼”“凝膠”分段充填高位鉆場(chǎng),解決了工作面回采過鉆場(chǎng)時(shí)瓦斯涌出不均衡的問題,保證安全生產(chǎn)。
(7) 瓦斯愁煩效果。由于該礦在瓦斯治理上采取了多項(xiàng)有效措施,瓦斯抽放效果顯著,為工作面實(shí)行綜合機(jī)械化采煤提供了先決條件。2009年紅嶺煤礦首個(gè)綜采工作面15101工作面在只有600m³/min風(fēng)量的情況下月最高產(chǎn)煤8萬噸,工作面瓦斯?jié)舛?.3%---0.4%,目前該工作面杜絕了瓦斯超限現(xiàn)象。
二、以發(fā)電粗抽放,以抽放保安全
紅嶺煤礦2008年建成地面抽放泵站,安裝另外2臺(tái)130m³/min的2BEC42型抽放泵。2009年3月地面瓦斯發(fā)電廠進(jìn)行并網(wǎng)發(fā)電,地面電廠安設(shè)了4臺(tái)500GF1-3RW瓦斯發(fā)電機(jī)組,2009年共利用瓦斯129.87萬立方米,月發(fā)電量最高達(dá)到42萬千瓦時(shí),走上了以發(fā)電促抽放,以抽放保安全的綜合利用之路。
三、增加投入,提高抽放能力
(1) 從原來的2臺(tái)20m³/min的YD-Ⅳ型移動(dòng)式抽放泵,發(fā)展到現(xiàn)在的6臺(tái)ZWY60-90和SKA-353型井下移動(dòng)式抽放泵。目前,礦井的抽放能力有了明顯的提升,由2004年的204萬立方米,提高到2009年的585萬立方米,礦井的抽放效率也由原來的18.94%逐步提高到現(xiàn)在的44%。
(2) 采掘工作面由以前的管徑100mm不足1000米的抽放管路發(fā)展到現(xiàn)在的管徑200mmPVC抽放管5000多米。地面抽放泵鋪設(shè)兩趟管徑355mm的抽放管路5600m,實(shí)現(xiàn)了同時(shí)分源抽放。
四、 堅(jiān)持科技創(chuàng)新,不斷完善抽放技術(shù)
為保證采掘工作面的抽放效果,該礦在抽放鉆孔設(shè)計(jì)上下功夫,鉆孔設(shè)計(jì)堅(jiān)持“點(diǎn)、線、面”結(jié)合,以點(diǎn)帶線,以線成面,并具體運(yùn)用到上隅角抽放、工作面預(yù)抽及邊掘邊抽等抽放方法上,解決了采掘過程中瓦斯涌出量大,瓦斯?jié)舛雀叩葐栴}。
(1) 創(chuàng)新封孔方式。為了解決抽放鉆孔封孔問題,經(jīng)該礦技術(shù)人員不斷努力,成功研制出YFF-9壓風(fēng)封孔器,將聚氨酯按比例導(dǎo)入封孔器中采用壓風(fēng)動(dòng)力送入待封的鉆孔中,使藥液進(jìn)入鉆孔前得到充分?jǐn)嚢?,進(jìn)入鉆孔后有一定的滲透時(shí)間,既封堵了鉆孔附近裂隙又保證了封孔長度和封孔質(zhì)量,提高了鉆孔單孔抽放效率。
(2) 優(yōu)化管路聯(lián)網(wǎng)方式。為了優(yōu)化抽放管路系統(tǒng)保證鉆孔合理開關(guān)和充分利用,在主管路和支管的連接上,采用在主管每6m設(shè)一個(gè)三通,保證每個(gè)支管最多帶3個(gè)鉆孔,并采用成套的PVC3通、單孔閥門和防靜電軟管的抽放鉆孔聯(lián)網(wǎng)方式,進(jìn)行最大限度的優(yōu)化抽放管路網(wǎng)絡(luò),減少管路阻力,提高抽放效率。
(3) 改變防塵方式。由于該礦在煤層中施工抽放鉆孔時(shí)多采用“風(fēng)排粉”的方式進(jìn)行施工,這樣就容易造成巷道大量煤塵飛揚(yáng),巷道中煤塵濃度超標(biāo)。為解決這一問題該礦技術(shù)人員不斷摸索,從最初的防塵網(wǎng)配合凈化水幕降塵到現(xiàn)在的使用捕塵袋加捕塵器除塵,徹底凈化了抽放鉆孔施工的煤塵問題。
(4) 應(yīng)用PVC管及軟管。為了優(yōu)化抽放系統(tǒng)和抽放管路的快速安裝,該礦近年來逐步對(duì)抽放管路進(jìn)行更新,用PVC管配合防靜電軟管更換舊抽放管路,主管路由直徑150mm改為200mm,地面抽放管路為355mmPVC管,使礦井瓦斯抽放效率提高到40%以上。
(5) 科學(xué)計(jì)量儀器的使用。針對(duì)該礦打鉆抽放的地區(qū)多、抽放鉆孔多的特點(diǎn),采用了抽放鉆孔單孔管埋的方式對(duì)抽放鉆孔進(jìn)行細(xì)化管理,并采用先進(jìn)的WGC型瓦斯抽放管道參數(shù)測(cè)定儀對(duì)抽放鉆孔定期進(jìn)行測(cè)量。該儀器只需進(jìn)行簡單的操作就可把鉆孔內(nèi)的流量、負(fù)壓、濃度直接讀出,方便了抽放鉆孔的及時(shí)調(diào)整和管理工作。
(6) 積極與科研院所合作。為了能夠更好的進(jìn)行瓦斯治理工作,該礦制定了瓦斯區(qū)域治理規(guī)則、年度實(shí)施計(jì)劃,委托具有國家鑒定資質(zhì)的河南理工大學(xué)對(duì)煤層瓦斯參數(shù)進(jìn)行測(cè)定,包括瓦斯含量、瓦斯壓力、煤層透氣性指數(shù)、鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)、瓦斯梯度等內(nèi)容,并以此作為指導(dǎo)瓦斯抽放工作的依據(jù)進(jìn)行抽放設(shè)計(jì)。
經(jīng)過不斷的經(jīng)驗(yàn)摸索和技術(shù)改造,該礦大大提高了礦井的瓦斯抽放量,從而減少了工作面的配風(fēng)量,降低了礦井的通風(fēng)阻力,保證了礦井安全,實(shí)現(xiàn)了綜合機(jī)械化采煤,提高了原煤產(chǎn)量,為打造高產(chǎn)高效礦井奠定基礎(chǔ)。